近日,伴隨著前方堆場卸船80#流程的順啟重載運行,山東港口青島港董礦公司正式開啟了“流程順啟”作業新模式。與“流程逆起”相比,”該作業模式每條流程平均可以節省皮帶空轉時間13分鐘以上,預計每年可節省電費200余萬元。
流程順啟掀起節能革命
今年以來,董礦公司搶抓融合發展機遇,深入貫徹落實山東港口“全面融合年”要求。在無泊位增加、無堆場增加,泊位利用率已經快達到極限的前提下,董礦公司全力實施流程再造、創新挖潛,創造吞吐量增量。為此,在前期實現“解放40萬泊位、激活20萬泊位”生產組織新模式、散貨船舶“套泊熱接”新工藝的基礎上,董礦公司決心再攻關、再創新,開啟了節油節電的流程再造革命。
據悉,董礦公司現有皮帶流程36公里,公司年度電能消耗成本達到1.3億元以上,皮帶流程的節支降耗勢在必行。連續加班加點、刻苦攻關研究,公司流程再造工作專班人員對公司56條皮帶、675種作業流程組合進行無數次的討論研究和模擬核算,并將改造前后的作業時間對比精確到“秒”來計算,最終形成以單條皮帶機為單元的設計方案,力爭一步到位全面實現“流程順啟”的改造方案。
反復試車確保作業安全
事實上,“流程順啟”就是按照貨物運輸的方向,從卸船機到堆取料機的順序依次啟動。在這一過程中,該作業模式可有效減少皮帶空轉時間,節省電力消耗,是對原先“流程逆啟”作業模式的一次顛覆。創新化的操作模式不僅對皮帶排料、人員監護和程序控制等提出了更高要求,在實際作業中存在很多不確定性。
為此,董礦公司流程再造工作專班積極組織職工進行宣貫培訓。經過桌面推演和模擬測試,“流程順啟”改造終于具備現場試車條件。為確保試車作業安全,各相關單位不斷對新的操作規程細化完善,加強現場監護。從4月6日開始,流程再造工作專班與各單位先后經過多輪的空載、重載試車運行,不斷修復存在問題、解決安全隱患,最終在4月11日上午正式投入運行。
經測算,與“流程逆起”相比,“流程順啟”作業模式每條流程平均可以節省皮帶空轉時間13分鐘以上,通過加裝物料檢測裝置、完善流程順啟和順??刂?,預計每年可節省電費200余萬元。
以“流程順啟”改造為突破點,董礦公司將圍繞制約公司發展的難點、痛點、堵點,全面掀起流程再造的革命,著力在人力資源改革、深化內部挖潛、全面節支降耗、全員創新創效等方面強化技術攻關,努力建設全海區一流的礦石碼頭公司。
青島財經日報/首頁新聞記者 高奕靜
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